水泥機械成套生產(chǎn)線(xiàn) 輥壓機
 
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立磨改造-提高管磨機產(chǎn)量方案

立磨改造-提高管磨機產(chǎn)量方案

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一、主要部件的技術(shù)改造

1、立磨下料溜槽位置改造 

現狀 

由于立磨基礎澆注施工和供料樓位置原因造成立磨下料溜槽在設備安裝時(shí)出現角度偏差,現已無(wú)法更改。立磨從試生產(chǎn)開(kāi)始,主機振動(dòng)較大,常出現振動(dòng)跳,F象。為保護設備安全和生產(chǎn)連續運行,經(jīng)多次論證后進(jìn)行技改。 

技改 

將立磨內的下料溜槽口延長(cháng)技改?紤]到物料的粘濕度和粒徑變化,將原溜槽向下延長(cháng),出口端向上揚,將原下料點(diǎn)向磨盤(pán)中心推進(jìn),使物料下料方向和落料點(diǎn)強制到磨盤(pán)布料位置。 

效果 

 減輕了因布料不均造成磨機異常振動(dòng),使研磨軌跡更趨合理,從而提高了物料的研磨效率。磨機振動(dòng)從2.2-3.4mm/s下降到1.4-2.2mm/s。 

 2、選粉機內筒延長(cháng)技改 

現狀 

由于A(yíng)TOX50磨原設計的選粉機回粉內筒與磨盤(pán)位置空間相對過(guò)高,使噴口環(huán)上升空氣旋流造成的中心負壓紊亂,選粉機選粉的回料粗粉被二次帶起,磨內壓差較高,內循環(huán)粗粉量加大,出現選粉機葉片磨損及磨內過(guò)粉磨現象,選粉效率差。 

技改 

為了使內循環(huán)粗粉盡可能收集回到磨盤(pán)上再次粉磨成合格細粉,減少物料在磨內的循環(huán)次數,在原內筒口位置根據磨內實(shí)際空間向下加。 

效果 

磨內的差壓下降,選粉機轉速、電耗均有所下降,磨機臺產(chǎn)提高了約20t/h。 

3、刮板腔刮板頭技改 

現狀 

立磨吐渣循環(huán)量較大,且粒徑不均勻,加上鐵質(zhì)原料采用鋼渣配料,刮板腔刮板頭的磨損十分嚴重。一副新刮板頭的使用周期僅為2周左右,磨損后的刮板帶料使有效吐渣外循環(huán)降低,主電機負荷相對較高,且更換刮板頭會(huì )造成人力、物力的浪費和檢修時(shí)間的延長(cháng)。 

技改 

在刮板頭的雙面貼上UP板,以增加刮板的耐磨度及整體強度。 

效果 

經(jīng)改造,刮板頭的使用周期大大提高,從原來(lái)的2周左右提高到3個(gè)月以上,既節約了大量的維修時(shí)間,同時(shí)又節約了人力、物力,有效地提高了磨機的運轉周期。

二、工藝優(yōu)化措施 

1、噴口環(huán)蓋板的優(yōu)化 

立磨噴口環(huán)蓋板面積和位置的調整是立磨生產(chǎn)工藝的一個(gè)重要手段,蓋板位置和面積的合理鋪設,可較大改善磨機生產(chǎn)的工況及減輕磨輥部件的磨損。雙峰海螺在試生產(chǎn)階段,一直在摸索調整,入磨物料的逐漸穩定,結合下料點(diǎn)的改造,使立磨布料、料厚保持在較佳狀況,有效地提高了磨機臺時(shí)產(chǎn)量,現在相對穩定在450t/h-480t/h。同時(shí)穩定的料層也減輕了磨輥與磨盤(pán)由于物料波動(dòng)不均的摩擦滾動(dòng)現象,雙峰立磨運行一年多以來(lái),輥皮磨損MAX:7mm,磨盤(pán)磨損MAX:13mm。 

2、立磨吐渣料循環(huán)增加除鐵裝置 

由于雙峰海螺鐵質(zhì)原料采用的是鋼渣配料,鋼渣料內結晶鐵較多,且多裹于物料內,原工藝設計的除鐵裝置難以清除,鐵渣在磨內循環(huán)極易造成:a、磨本體部件磨損加;b、立磨臺產(chǎn)低(鐵渣在磨內循環(huán)),主電機電流居高不下;c、磨機運轉周期短,必須3-4天外排吐渣,原料浪費大,污染環(huán)境;d、生產(chǎn)安全隱患多。

根據實(shí)際情況,在立磨吐渣料循環(huán)中(1307入磨皮帶頭部)增加一道鐵渣磁選除鐵工序,即增加了一套除鐵裝置。安裝后,立磨吐渣從未外排過(guò),磨本體部件磨損有所下降,立磨臺時(shí)產(chǎn)量明顯上升,主電機電流從原來(lái)的400A以上下降至平均340A以下。

三、從管理措施上要效益 

1、合理組織生產(chǎn),有效運用峰谷電制 

根據地方電力部門(mén)制定的分時(shí)電價(jià)計費的規定,合理組織生產(chǎn),保持磨機高產(chǎn)穩產(chǎn),在均化庫料位較高的狀況下,及時(shí)進(jìn)行避峰生產(chǎn)。立磨的周期檢修全部安排在峰電時(shí)間進(jìn)行,有效地降低了用電成本。 

2、進(jìn)行系統堵漏工作 

認真及時(shí)地檢查系統,對系統的漏風(fēng)和磨損點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行堵漏和修復。如:入1604電收塵風(fēng)管焊縫破裂焊補、拉鏈機法蘭連接及風(fēng)管膨脹節漏風(fēng)堵塞,匯風(fēng)箱的漏風(fēng)漏雨點(diǎn)處理等。1618主電機電流明顯下降約15-20A。 

3、優(yōu)化工藝操作參數,強化生產(chǎn)過(guò)程中的節能降耗管理 

原料系統隨著(zhù)季節和來(lái)料粒度、濕度的變化,中控操作參數也要做相應調整,三班人員統一操作思想,多做技術(shù)交流,對立磨指標性參數要全盤(pán)考慮,綜合調整。

 

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